بهینه سازی افزایش ظرفیت تولید فیلتر سرامیکی مذاب آلومینا با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Enterprise Dynamics


در حال بارگذاری
11 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بهینه سازی افزایش ظرفیت تولید فیلتر سرامیکی مذاب آلومینا با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Enterprise Dynamics دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی افزایش ظرفیت تولید فیلتر سرامیکی مذاب آلومینا با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Enterprise Dynamics  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی افزایش ظرفیت تولید فیلتر سرامیکی مذاب آلومینا با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Enterprise Dynamics،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بهینه سازی افزایش ظرفیت تولید فیلتر سرامیکی مذاب آلومینا با استفاده از تکنیک شبیه سازی گسسته پیشامد در نرم افزار Enterprise Dynamics :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

در گذشته تصمیم گیری در مورد اصلاح و بهبود عملکرد کارخانه ها به صورت تقریبی و براساس برداشت های شخصی صورت می گرفت. پیچیدگی و ابعاد مختلف مسایل بهینه سازی موجب شد تا ابزارهای محاسباتی کاربردی مورد توجه قرار گیرند. حجم بالای محاسبات ریاضی این قبیل مسایل و عدم قطعیت های وسیع موجود در آنها باعث شد تا ابزار شبیه سازی به عنوان جدی ترین راه حل مطرح شود.شبیه سازی گسسته پیشامد با قابلیت های خود امکان طراحی سناریوهای مختلف بهبود و آزمون آنها با کمترین هزینه را ممکن ساخته است. پژوهش حاضر به منظور بازنگری و بررسی امکان بهینه سازی خط تولید فوم سرامیکی مذاب درشرکت پیساکو طراحی و اجرا شد. به این منظور پس از مطالعه میدانی و جمع آوری داده ها از محل کارگاه، به کمک ابزارهای برازش آماری در نرم افزار Minitab تابع توزیع مربوط به زمان ورود مواد اولیه و موجودیت های سیستم و همچنین زمان پردازش مربوط به فعالیت ها برآورد شد. سپس با پیاده سازی این اطلاعات در مدل شبیه سازی در نرم افزار ED، با استفاده از آزمون T اعتبار مدل ارزیابی و تایید شد. در ادامه با بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی مدل کامپیوتری در نرم افزار ED، ایستگاه سانتریفیوژ به عنوان گلوگاه اصلی خط تولید شناسایی و سناریو بهبود با اضافه کردن یک ایستگاه موازی طراحی شد. با بررسی نتایج اعمال این سناریو در مدل، مشخص شد علاوه بر کاهش طول صف پشت این ایستگاه، زمان تولید کاهش و افزایش ۱۰۰ درصدی در حجم تولید رخ خواهد داد. برآورد اقتصادی بودن این سناریو با استفاده از داده های ارایه شده مالی ارزیابی شد و مشخص شد نقطه سر به سر هزینه سرمایه گذاری برای پیاده سازی سناریو در یک دوره ۳ ماهه بوده و سیستم به سود آوری می رسد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.