ارائه یک سناریوی کاربردی در جهت بهینه سازی فیلتراسیون در فرآیند شیرین سازی گاز پالایشگاه های پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای ۱۷ و ۱۸)
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
ارائه یک سناریوی کاربردی در جهت بهینه سازی فیلتراسیون در فرآیند شیرین سازی گاز پالایشگاه های پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای ۱۷ و ۱۸) دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد ارائه یک سناریوی کاربردی در جهت بهینه سازی فیلتراسیون در فرآیند شیرین سازی گاز پالایشگاه های پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای ۱۷ و ۱۸) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه یک سناریوی کاربردی در جهت بهینه سازی فیلتراسیون در فرآیند شیرین سازی گاز پالایشگاه های پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای ۱۷ و ۱۸)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن ارائه یک سناریوی کاربردی در جهت بهینه سازی فیلتراسیون در فرآیند شیرین سازی گاز پالایشگاه های پارس جنوبی (مطالعه موردی: فازهای ۱۷ و ۱۸) :
تعداد صفحات :۱۲
چکیده مقاله:
گاز طبیعی معمولا حاوی مقداری ناخالصی مانند سولفید هیدروژن، دی اکسید کربن، بخار آب و ترکیبات هیدروکربنیمانند مرکاپتان هاست. معمولا سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن را از ترکیب گاز جدا می کنند تا از مشکلات ناشی ازخوردگی گاز جلوگیری شود و ارزش حرارتی آن بالا رود. مزایای استفاده از فیلتراسیون در این فرآیند، کاهش خوردگی،جلوگیری از گرفتگی در مبدل حرارتی و کاهش کف کنندگی در برج می باشد. از دلایل اصلی بروز کف در برج هایشیرین سازی گاز با استفاده از محلول های آمینی، وجود آلودگی های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی را نام برد که ذراتجامد همراه جریان گاز و نیز ذرات حاصل از خوردگی تجهیزات فرآیند، هیدرکربن های مایع و آب نمونه هایی از اینآلودگی ها هستند. زمانی که خوراک ورودی به واحد شیرین سازی گاز فازهای ۱۷ و ۱۸ را بالا می برند سریعا احتمال کفکنندگی در برج ها افزایش می یابد و آنتی فوم تزریقی به برج ها دیگر چاره ساز نیست. بنا بر این به ناچار باید مقدارخوراک ورودی، حجم بخار ورودی و نیز تعداد دورهای توربو اکسپندر در واحد بازیابی اتان را کم کرد که کل پروسهفرآیندی در ردیف های گازی بهم می خورد و واحدهای شیرین سازی، نم زدایی و بازیابی اتان از سرویس عملیاتی خارجمی شوند. در این مطالعه نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای جلوگیری از پدیدهکف کنندگی و نیز اثر فیلتراسیون در کنترل این آلودگی ها به صورت تحلیلی بررسی شده و میزان جریان عبوری از فیلتربه صورت تابعی از پارامترهای فرآیند می شود. برای پایین آوردن دمای تانک آمین در شروع راه اندازی واحد و نیز رسیدنبه مقدار مجاز آلودگی و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات عملیاتی بعدی، عبور ۱۰ تا ۲۰ درصد جریان از فیلتر ها کافینیست و با توجه به زمان رسیدن به حالت پایدار می توان مقدار جریان عبوری از فیلتر را ۳۰ درصد یا بالاتر انتخاب کرد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.